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    254天背后的堅守與智慧
    華鶴“3052” 裝置刷新投產十年來長周期運行紀錄

    □李偉 本報記者 吳樹江

    5月28日,在鶴崗,中國海油化學華鶴公司中央控制室傳來喜訊:長周期裝置運行計時牌數字躍升至“254天”。這看似簡單的數字更迭,標志著華鶴公司“3052”裝置成功刷新自2015年5月9日投產以來的歷史長周期運行紀錄。

    生產車間,轟鳴的設備與忙碌的身影交織成一幅奮斗的畫卷。裝置保運部總經理楊向陽談起過去的254天,眼中滿是自豪:“這是一場與時間、與困難的較量。”去年,面對建廠以來最大暴雪,廠區(qū)積雪深度超60厘米,最低氣溫跌至-34℃,華鶴人沒有退縮。

    在極端天氣的考驗下,華鶴人完成了氣化B爐開車、C爐更換燒嘴、A爐停車的在線倒爐操作,如同在風雪中精準操控復雜的“工業(yè)交響樂”。面對高壓煤漿泵蓄能器漏油等重大檢修作業(yè),他們憑借精湛的技術和高度的責任感化險為夷。

    氨生產部成功突破系統(tǒng)低負荷下合成氨裝置循環(huán)氣壓縮機運行技術瓶頸,讓這臺關鍵設備的連續(xù)運行時間大幅提升。2024年,在低負荷工況下,循環(huán)氣壓縮機實現不停機15次,不僅保障了長周期運行,更顯著降低了生產成本。

    2024年的裝置大修,堪稱華鶴公司投產以來的“頭號工程”。面對規(guī)??涨暗臋z修任務,華鶴人多方論證、精細化統(tǒng)籌,將計劃目標壓縮5天。

    25天的大修周期,華鶴人提前21小時實現“兩頭見氨”的挑戰(zhàn)目標,一次性開車成功、一次性產出合格產品,交出了一份近乎完美的答卷。這次大修不僅是對設備的全面“體檢”與升級,更為裝置刷新長周期運行紀錄奠定了堅實基礎。隨著氨生產部節(jié)能可控移熱變換爐和尿素中壓節(jié)能改造項目的陸續(xù)投用,噸氨綜合能耗從1501千克標煤降至1470千克標煤,創(chuàng)投產以來最優(yōu)水平;噸尿素綜合能耗由138千克標煤成功降至129千克標煤,達到行業(yè)先進水平,成功打破能耗瓶頸,實現了從“步步為營”到“突破躍升”的跨越。

    在華鶴公司的“鋼鐵叢林”中,科技創(chuàng)新的火花持續(xù)迸發(fā)。聲紋系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)(氣體檢測系統(tǒng))和APC系統(tǒng)(先進過程控制系統(tǒng))的陸續(xù)投用,為裝置長周期運行提供了強大的科技支撐。

    從極限挑戰(zhàn)到穩(wěn)如磐石,從大修攻堅到突破躍升,從傳統(tǒng)生產到智能智造,華鶴公司“3052”裝置的254天,不僅是一段運行記錄,更是華鶴人拼搏奮斗、追求卓越的生動寫照。

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